改进通风机电机轴封结构消除漏油
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本站 | 时间:2006-3-17 14:43:12 ] 【
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江苏常熟发电有限公司 蔡炳钧 马月明
【摘要】 针对通风机电机轴封漏油的问题,分析了漏油的原因,提出了消除电机轴封漏油的具体措施。指出了改进后的实际效果及其推广价值。
关键词:电动机 轴 密封 漏泄 处理
一、概况
我厂装有4台300MW亚临界机组。锅炉为上海锅炉厂生产的SG1025/16.7-M312A直流炉,每台锅炉配备2台由上海鼓风机厂引进德国TLT公司技术制造的FAF21.1-13.3-1轴流通风机,转速985r/min。电机轴承采用强制循环润滑冷却方式。 投产以来,通风机电机轴封漏油问题始终比较突出。针对这一问题曾到兄弟电厂进行过专门调研,也存在这一问题,有的曾发生过因电机轴封漏油而造成电机烧坏事故,但都未找到彻底解决漏油问题的方案。与制造厂联系,他们对此也无能为力。1998年1月至9月因通风机电机轴封漏油而造成停机或减负荷抢修达4次,少发电量480多万kW*h,直接经济损失达43万多元,直接影响了机组安全运行和我厂的经济效益。因此必须采取有效措施,彻底消除电机轴封漏油。
二、通风机电机轴封漏油原因分析
1.原轴封结构不合理。(见图1) |

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图1 改进前电机轴封装配图
(1)密封通道太短 由于密封通道太短,对泄漏油的流动阻力小,使油能较容易地沿着密封通道泄漏出去。 (2)金属密封片无法平衡轴承箱内外压差 由于金属密封片没有弹性,装到轴上后与轴有一定的间隙,尤其在电机运转过程中因轴的偏心使此间隙更大,而且密封片或轴磨损后使其无法自动补偿磨损量,从而金属密封片不能平衡轴承箱内外压差,最终油在压差的作用下向外泄漏。 (3)金属密封片与电机轴直接摩擦的结构不合理 原结构采用金属密封片与电机轴直接摩擦来密封,容易使金属密封片与轴同时磨损,尤其是当电机轴磨损时处理相当困难,一般仅做更换金属密封片处理,如果轴磨损较大或有很深的痕迹时,则会因金属密封片与电机轴径向间隙增大而失去密封作用。 (4)无甩油环,油可以直接沿着轴向外泄漏。 2.轴承箱内外压差大 由于注入轴承箱的油具有一定的压力,加上转轴的离心力作用,使轴承箱内压力大于轴承箱外界压力。尤其是电机内侧轴封(即靠近电机铁芯的一侧),由于该侧轴封正好处于电机冷却风扇的吸入口,故使该侧轴承箱外部为负压,从而进一步增大了该侧轴承箱内外压差,加大了漏油。因此,电机内侧轴封漏油量明显大于电机外侧轴封(即远离电机铁芯的一侧)漏油量。 3.迷宫密封轴向间隙调整不当 如图1所示,外侧端盖8与迷宫密封动环9构成了迷宫密封,两者之间的轴向间隙调整是否正确,是能否发挥迷宫密封作用的关健。但是由于工作人员责任心较差,对设备运转状况未深入了解,尤其是对电机停止与运转时轴发生轴向位移的方向和数值不清楚,不是间隙调整太大使迷宫失去密封作用,就是间隙调整太小,因电机轴的窜动将抱紧在轴上的动环撞松而导致间隙变大,使密封失效。 电机轴运转后相对于停止状态轴向位置会发生变化,是因为电机安装或联轴器联接时,由于种种原因使电机转子偏离磁场中心,而运转时因电机磁场力的作用,又将转子拉回磁场中心造成的。
三、消除电机轴封漏油的措施
1.改进轴封结构 (1)如图2所示,增加甩油环4和甩油环10,在内侧端盖5和外侧端盖8上开甩油槽将泄漏的油抛甩回油池。 |

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图2 改进后电机轴封装配图
当电机轴高速旋转时,甩油环A和甩油环B利用离心力的作用将机油沿径向甩至轴承箱内壁,一部分机油沿内壁流回轴承箱,一部分机油落在端盖甩油槽上并沿着槽流回轴承箱,从而阻止机油进入轴封间隙。另外,采用甩油环后,使密封通道也加长了,使泄漏的机油由原来的直线流动变成曲折流动,大大增加了流动阻力。 为了提高密封效果,甩油环A由A1、A2两个甩油环组合而成。 如图3所示,泄漏油通过第一道甩油环A1时,大部分油已被甩向轴承箱内壁并沿内壁流回轴承箱,有一小部分机油则可能通过第二道甩油环A2与内侧端盖的间隙继续向外泄漏。这部分油在通过此间隙时将受到较大的阻力,同时也被第二道甩油环A2甩到内侧端盖内壁并沿内壁及甩油槽流回油池。因此通过这两道甩油环后再泄漏出去的油已微乎其微了。最后通过后面的骨架油封的刮油作用,可将全部泄漏油阻截回油池。甩油环A1与甩油环A2之间靠螺丝连接。考虑到检修拆装便利,甩油环的固定采用螺丝将其抱夹紧在轴上的方式,且使甩油环与主轴的配合间隙控制在0~0.05mm以内。同时为防止油从此间隙向外泄漏,在两个甩油环之间加上O型密封圈。 |

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图3
(2)重新设计轴承端盖,取消金属密封片,改用骨架油封。 ①改用骨架油封的可行性分析 金属密封片虽能起到刮油和密封作用,但是它没有弹力,一旦磨损无法自动补偿磨损量,从而失去密封作用。因此,金属密封片的密封效果差,必须进行重新改进。由于骨架油封唇口在自由状态下其内径比轴径小,即具有一定的过盈量。当油封装到油封座和轴上后,油封刃口的预紧压力和自紧用螺旋箍簧的收缩力一起加到油封刃口,对被密封轴产生一定的径向预紧力,弹簧在此处不仅起自紧作用,还起补偿作用,从而可以自动补偿一定范围内的磨损量和轴的偏心量,并可平衡内外压差,因此密封有效性高。但是骨架油封的使用受到压力、速度、温度等的限制,而且大型风机采用骨架油封进行密封的结构不多,因此必须对能否选用骨架油封进行可行性验证,经验证结果如下。 压力 骨架油封通常在0.02~0.10MPa压力下工作,而通风机电机轴承润滑压力一般控制在0.05MPa左右,因此压力满足骨架油封使用条件。 速度 一般骨架油封的最高线速度在20m/s左右。根据通风机转速n=985r/min,骨架油封与甩油环A和甩油环B密封处的轴径分别为d1=205mm,d2=160mm,经计算可得:
v1=πnd1 =π×985/60×205×10-3 =10.6m/s v2=πnd2 =π×985/60×160×10-3 =8.25m/s
经验证速度满足骨架油封使用条件。 温度 油封唇口与油封摩擦发热将造成唇口温度上升,降低油封寿命,油封的工作温度不能超过弹性体的常用温度范围,因此必须进行验算。油封唇口的温升计算公式为:

式中 Δt——唇口温度与润滑油温度之差,℃ v——轴线速度,m/s K——系数,它与油封型式和润滑油种类有关,一般在1.5~2.5范围内。 由速度计算已知v1=10.6m/s,v2=8.25m/s,K取2.5计算可得:

因Δt1>Δt2,所以取Δt1来验算。 由于通风机润滑油温在90℃以下,所以在此结构中骨架油封的最高工作温度为tmax=90+Δtmax=90+63.4=153.4℃ 根据表1,可以选择丙烯酸脂橡胶、氟橡胶和硅橡胶为弹性体的骨架油封。
表1 常用橡胶材料使用温度 |
| 弹性体 |
丁腈橡胶NBR |
氟橡胶FPM |
硅橡胶SI |
丙烯酸脂橡胶ACM |
| 使用温度范围℃ |
-40~+120 |
-20~+200 |
-60~+200 |
-20~+170 |
通过上述验证可知采用骨架油封是可行的。 ②骨架油封密封材料选择与结构设计。 a.密封材料的选择 为保证良好的密封效果,应选择化学稳定性好,具有一定的强度、耐热性、耐磨性、抗曲挠性、抗老化性好的橡胶材料。 根据表2,综合各方面因素,氟橡胶在耐热性、耐磨性等性能上均具有明显优势,因此决定选用氟橡胶制成的骨架油封。
表2 常用橡胶材料的特性 |
| 主要特性 |
弹 性 体 |
| 氟橡胶FPM |
硅橡胶SI |
丙烯酸脂橡胶ACM |
丁腈橡胶NBR |
使用温度范围℃ 耐磨性 抗撕裂性 耐压缩永久变形 回弹性 耐油性 |
-20~+200 优 好 可 可 可 |
-60~+200 可—好 差 差 差 可 |
-20~+170 可—好 可 差—可 差—可 可 |
-40~+120 好 好 优 好 可 |
b.骨架油封与轴密封部位的设计 原金属密封片与电机轴直接摩擦,轴易磨损,使密封片失效。为克服其弊端,采用骨架油封唇口与轴套相磨的做法。为简化结构,如图2所示,利用甩油环A4和迷宫密封动环9的一段来作为密封轴套,便于磨损后处理。 由于轴表面粗糙度对骨架油封使用性能影响很大,表面太粗糙容易损坏唇口,表面太光滑不利于形成和保持油膜,因此规定密封部位表面加工粗糙度在1.6~3.2μm以内,并对密封部位表面进行镀铬处理,使表面硬度在HRC30~40内,以提高密封效果和延长使用寿命。 油封唇口的过盈量大小直接影响使用性能。过盈量太小,当密封轴偏心时将发生泄漏;过盈量太大将造成油封唇口过分拉伸,径向压力加大,磨损加剧,产生大量摩擦热,引起橡胶老化和龟裂。过盈量值可根据表3选取。
表3 油封的过盈量
(mm) |
| 轴径 |
≤30 |
>30~50 |
>50~80 |
>80~120 |
>120~180 |
>180~210 |
| 过盈量 |
0.5~0.9 |
0.6~1.0 |
0.7~1.2 |
0.8~1.3 |
0.9~1.4 |
1.0~1.5 |
根据油封唇口密封部位轴径d1=205mm和d2=160mm,决定选取过盈量1.0mm。此外为了保证油封装入座孔牢固可靠,油封外径对座孔直径的过盈量取0.20mm。 (3)电机内侧轴封通入热控用压缩空气,解决轴承箱内外压差大的问题。 由于内侧轴封有电机冷却风扇抽负压的影响,因此使轴承箱内外压差增大,漏油加大。为了消除冷却风扇的影响,在油封压盖(如图2中2所示),在压盖内部开环形密封腔,底部钻孔接入热控用压缩空气管,从而在密封腔内形成正压,抵消冷却风扇抽负压的影响,通过调节进气阀使轴承箱内外压力达到平衡。压缩空气在通入之前先经过气水分离和过滤部件。 电机内侧轴封因采用两道甩油环,泄漏到骨架油封处的油较少,故与外侧端盖8上的骨架油封相比,油封唇口的润滑相对较差,温升较高,因此油封压盖2处通入热控用压缩空气在一定程度上还可以起到冷却油封的作用。 (4)在端盖下部开回油槽 如图2所示,在内侧端盖5和外侧端盖8下部开回油槽,以便将骨架油封刮下来的油回流到油箱。 2.正确调整迷宫密封轴向间隙 迷宫密封轴向间隙在静态时的调整应根据电机轴的变化方向和数值而定,每台风机的静态值可能都不一样,但是运行时此轴向间隙应在标准值3~4mm范围内。正确的调整方法应根据电机启停与运转两个状态时,电机轴的轴向位置变化量来调整。可参照下列计算公式: 静态间隙调整值=动态间隙标准值±轴向位置变化量 “+”“-”的确定可根据轴向位置变化的方向来定,若轴向位置变化使间隙增大时则“-”,反之亦然。例如,动态间隙标准值为4mm,运转时轴向位置变化将使间隙增大3mm,则静态间隙调整值应为1mm,这样才能保证在运转时迷宫密封轴向间隙在4mm左右。
四、改进效果与评价
1.漏油量 改进前,通风机电机内外侧轴封月均漏油量分别为100、50kg;改进后漏油量大为好转,基本上为0,达到了预定目标。 2.效益核算与评价 (1)多发电效益 因电机轴封漏油抢修而损失电量480万kW.h,经过改进避免电量损失年多创造利润: 480万kW.h×0.09元/kW.h=43.2万元 (2)节约润滑油费用 8台通风机年节约润滑油费用: 油价×月节油量×12×8=5.76万元 (3)设备改进费 8台通风机电机轴封改进费用: 8台×3000元/台=2.4万元 (4)8台通风机改进年效益总值: 多发电+节油费-设备改进费=43.2+5.76-2.4=46.56万元 (5)评价 通风机轴封改进后,彻底消除了漏油问题,提高了我公司的经济效益,确保了机组安全经济运行,为创一流火电企业奠定了基础。同时它也为消除转动机械设备轴封漏油提供了一条有效的途径,具有一定的推广价值。
选自《风机技术》 | |
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