作者:李强
南京Atlas Copco生产的凿岩台车,其进口配件比较昂贵,很多单位在维修时都不愿意更换很多配件,因而达不到修复的要求,影响凿岩台车的使用性能。如能从节约维修费用的角度出发,对凿岩台车的一些配件自行加工和改制,不仅可以恢复正常的工作性能,而且降低了成本,节约了维修费用。
1、凿岩机钎尾导向套的加工
该钎尾导向套安装在凿岩机的最前端,对钎尾起导向作用,要求硬度高,耐磨性好,密封效果好,防止水和石渣进入凿岩机内。该凿岩机钎尾导向套为铜合金套,对材质及加工精度的要求较高,它的磨损将严重影响钎尾的导向性,导致凿岩机其他零件的严重磨损,并可能引发水封损坏,凿岩机漏水,也会导致外界杂质进入凿岩机内。
由于对钎尾导向套性能的认识不足,在刚开始时选用普通的铜合金材料来加工,其配合间隙也不合理,耐磨性也差,密封效果不好,修复效果很差。后来,经过对原配件材料进行分析,并选取比原来稍大的配合间隙,经使用,基本能达到要求,而成本仅为原配件的1/6。
2、凿岩机回油蓄能器的改进
该凿岩机回油蓄能器主要由阀体(厚约3mm)、阀芯和隔膜等组成,隔膜安装在阀体和阀芯之间。其工作原理是:液压油通过回油蓄能器回油箱时,挤压隔膜和阀体之间的空气来缓冲液压系统回油产生的瞬间高压,可有效地防止液压软管的破裂。
在使用过程中,我们发现回油蓄能器的主要故障是隔膜破裂,其裂纹呈弧形,沿阀体上孔(下径1cm)的方向。该孔是用来检查隔膜是否损坏的,在班保养时,拆下螺钉,若有油漏出,可判定隔膜损坏。
经分析,导致隔膜破裂的原因是:液压油通过隔膜内侧,将隔膜挤压紧贴阀体上孔或螺钉时,被螺钉顶破或直接被孔内侧割破。
为此,我们对其做了以下改进:将阀体上孔的直径1cm改为1.5-2mm,不再使用螺钉。这样有效地避免了螺钉或孔口对隔膜的损坏。实践证明,在班保养时,若发现有液压油渗出,可判定隔膜损坏,不需要拆卸螺钉,可直接判断,使用较方便。经上述改进后,其使用寿命延长2-3倍,效果良好。
3、钻杆再利用
凿岩台车配用Atlas Copco5.2m的钻杆,在使用过程中钻杆经常被磨损成前细后粗,导致钻杆的螺纹损坏或在钻头连接处被扭断。
为了延长钻杆的使用寿命,节约维修费用,我们对这种废旧的钻杆做以下两种改进:
(1)对钻头端磨损较严重的废钻杆,将其车削成长4m的钻杆,对车削的螺纹销作热处理(油淬),涂上黄油,为日本古河台车制成“新钻杆”,其费用约30元。
(2)对钻头磨损轻微或被扭断的废钻杆,对其车削,车削的位置紧靠原螺纹处(保证和钻头配套),进行热处理(油淬),制成长约5m的“新钻杆”,可直接使用,而且使用效果不错,其费用约20元。
采用这种钻杆再利用技术,在隧道开挖的过程中,大大地减少了钻杆的消耗量,为单位节约了大量的资金。
湖北省武汉第二炮兵指挥学院建筑教研室 430012
摘自《工程机械与维修》
282型凿岩台车的修复
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